優(yōu)化改造冷干機(jī)管道 提高供氣壓力駐馬店 .廠空壓機(jī)從 2003年底正式投入運(yùn)行 以來(lái).發(fā)現(xiàn)壓縮空氣輸出管道壓力偏低的異常情況 正常生產(chǎn)情況下.運(yùn)行 3臺(tái)空壓機(jī)壓縮空氣輸出管道壓力穩(wěn)定在 0.60MPa以上.而現(xiàn)在運(yùn)行......
駐馬店 .廠空壓機(jī)從 2003年底正式投入運(yùn)行 以來(lái).發(fā)現(xiàn)壓縮空氣輸出管道壓力偏低的異常情況 正常生產(chǎn)情況下.運(yùn)行 3臺(tái)空壓機(jī)壓縮空氣輸出管道壓力穩(wěn)定在 0.60MPa以上.而現(xiàn)在運(yùn)行 4臺(tái)空壓機(jī)壓縮空氣輸出管道壓力最高僅為 O.62MPa 初步分析.認(rèn)為是壓縮空氣輸出端沒(méi)有安裝緩沖壓力罐.一旦壓縮空氣瞬時(shí)負(fù)荷較大時(shí),瞬時(shí)流量需求增大.造成輸出端壓力不穩(wěn)定.但這種情況只會(huì)造成壓力波動(dòng).不應(yīng)該造成長(zhǎng)時(shí)間的壓力偏低異常。針對(duì)這種情況,2004年夏季由許昌 .總廠改造加裝了一臺(tái)壓力緩沖罐 改造后運(yùn)行略微有所穩(wěn)定.但終端壓力提高不明顯 2008年空調(diào)設(shè)備加裝水加濕裝置后,這種情況更甚 水加濕全開(kāi)的情況下.運(yùn)行 5臺(tái)空壓機(jī)壓力僅為0.62MPa的壓力要求 況且同樣負(fù)荷下.多開(kāi)一臺(tái)空壓機(jī)壓力只提高0.02MPa左右 動(dòng)力車間人員經(jīng)過(guò)多次現(xiàn)場(chǎng)跟蹤觀察 .
認(rèn)真分析論證,認(rèn)為應(yīng)該是冷干機(jī)有問(wèn)題,為驗(yàn)證問(wèn)題所在 我們?cè)诶涓蓹C(jī)進(jìn)、出口管道上各加裝一塊壓力表.隨后就發(fā)現(xiàn)冷干機(jī)進(jìn)出壓力損失在 0.1MPa左右.由此確認(rèn)是冷干機(jī)堵塞 通過(guò)進(jìn)一步分析確認(rèn)不應(yīng)該是冷干機(jī)冰堵
一是,因?yàn)楣艿缆?lián)接方式?jīng)Q定的:二是,所有冷干機(jī)均處在正常疏水的工作狀態(tài).不可能冰堵裝在冷干機(jī)兩端的壓力表實(shí)際上所檢測(cè)的是所有工作的壓縮機(jī)經(jīng)壓力緩沖罐后的輸出壓力和經(jīng)并聯(lián)冷干機(jī)后的主管道的空氣壓力通過(guò)更深入的分析,造成冷干機(jī)堵塞的原因有三:一、冷干機(jī)的結(jié)構(gòu)決定 冷干機(jī)的冷卻器(蒸發(fā)器)是由密集的鋁翅片構(gòu)成.以起到高效除水效果,但也易被異物堵塞。二、從緩沖罐到冷干機(jī)的管道較長(zhǎng)。三、壓縮空氣管道內(nèi)是濕空氣.甚至是達(dá)到露點(diǎn)的濕空氣.在水和氧氣的作用下會(huì)使壓縮空氣管道(無(wú)縫鋼管 )內(nèi)部快速銹蝕.銹蝕異物脫落進(jìn)入冷干機(jī),在冷卻器翅片表面冷凝水及微量油的作用下粘在翅片表面,久而久之,使翅片間隙越來(lái)越小,阻力越來(lái)越大,造成冷干機(jī)壓力損失過(guò)大.流量與壓力都降低.造成了能量損失
2 改進(jìn)方案與措施
在未改造的實(shí)際情況下.上述堵塞現(xiàn)象不易避免 為徹底解決冷干機(jī)非冰堵的堵塞現(xiàn)象.我們的思路一是改造可方便直接的清洗裝置.二是改造加裝過(guò)濾器.過(guò)濾管道異物 根據(jù)上述思路我們采取如下措施:
2.1 在冷干機(jī)進(jìn)出氣口改造兩個(gè)六分的排污清洗孔.可隨時(shí)對(duì)通過(guò)冷干機(jī)的壓縮空氣管道進(jìn)行清洗.清洗時(shí)打開(kāi)清洗孔.利用一定壓力的水或壓縮空氣進(jìn)行反方向清洗或清吹.沖出管道異物.清洗后把清洗孔用六分悶頭直接密封
2.2 優(yōu)化改造壓縮空氣管道.在冷干機(jī)的進(jìn)氣管道前加裝前置過(guò)濾器。安裝后,可根據(jù)前置過(guò)濾器上的壓差表顯示.指針一旦指向紅區(qū).立即把過(guò)濾器拆下對(duì)過(guò)濾器進(jìn)行清洗或更換.及時(shí)清除冷干機(jī)壓縮空氣系統(tǒng)中的油污和銹垢
3 改進(jìn)后效果
改造加裝清洗孔后.我們 對(duì)冷干機(jī)壓縮空氣管道進(jìn)行定期反清反清洗.同時(shí)對(duì)冷凍式干燥機(jī)加裝前置過(guò)濾器后,通過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)行觀察.冷干機(jī)的壓力損失基本在 O.02MPa以內(nèi) 空壓機(jī)由改造前的運(yùn)行3—5臺(tái)降到改造后的運(yùn)行 3—4臺(tái).減少了一臺(tái)空壓機(jī)的運(yùn)行 改造前多開(kāi)一臺(tái)空壓機(jī)主管道壓力只升高 0.02MPa:改造后,同樣工況下少開(kāi)一臺(tái)空壓機(jī)主管道壓力升高0.06MPa以上.壓縮空氣終端壓力保持在 0.65MPa以上 這不但更好地滿足了制絲、卷包所需的壓縮空氣壓力.而且空調(diào)設(shè)備水加濕裝置可以任意調(diào)配使用且使用效果更為明顯.提高了水加濕裝置的霧化效果,加濕降溫效果更大。在這一系列積極因素的作用下.水加濕的功效得到最大發(fā)揮.不僅大大降低了制冷機(jī)組的運(yùn)行時(shí)間.而且增加保供手段的多樣性、靈活性 在保證保供標(biāo)完成的情況下,極大地降低了能源消耗。
空壓系統(tǒng)改造示意圖由于少運(yùn)行功率 120KW空壓機(jī)一臺(tái).如果每月按 20個(gè)工作 日計(jì)算,每天按 12小時(shí)運(yùn)行 ,理論上每月節(jié)電 28800度 ,全年節(jié)電 345600度。事實(shí)上根據(jù)年度統(tǒng)計(jì).我車間節(jié)約電能41萬(wàn)度,其中壓縮空氣管道優(yōu)化改造的效果所占比重極大:同時(shí).由于水加濕的長(zhǎng)時(shí)間的使用及制冷機(jī)組運(yùn)行時(shí)間的降低,空調(diào)和制冷機(jī)的節(jié)汽效果更為明顯。
4 應(yīng)用推廣
根據(jù)改進(jìn)后的使用情況.我們開(kāi)始改進(jìn) 3臺(tái)冷干機(jī) 推廣到 6臺(tái)冷干機(jī)。我們把使用情況反饋生產(chǎn)壽力壓縮機(jī)的廠家,建議被壽力壓縮機(jī)廠家所采納。我們可以推廣到情況相似的其它采用冷卻式干燥機(jī)的單位進(jìn)行使用。
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